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NMRV030減速機粗軋機NMRV030/040-Y100-2.2KW減速機位移解決方法。粗軋機壓下裝置傳動機構(gòu)采用NMRV030減速機,它具有結(jié)構(gòu)緊湊,傳動比大的特點,其主要由蝸輪、蝸桿、軸承、軸承盒、箱體等,其它包括油封、壓蓋等。蝸輪蝸桿減速機為了提高效率,蝸輪采用ZQA19-4鋁青銅材質(zhì),蝸桿則采用45號鍛鋼,蝸輪蝸桿之間的傳動是兩個交錯軸之間滑動摩擦傳動。
當RV減速機長期運轉(zhuǎn),蝸輪蝸桿副的齒面間隙因磨損而逐漸增大,其間隙超過0.19~0.25mm以后,嚙合狀況會逐漸惡化,造成該蝸輪蝸桿減速機停、動產(chǎn)生較大的沖擊,同時導(dǎo)致推力軸承易磨損,進而引起蝸桿的軸向竄動超差,而現(xiàn)場在對蝸輪蝸桿進行手動空行程檢測時,發(fā)現(xiàn)有約1.0mm間隙存在。RV減速機蝸桿整體定位主要由蝸桿軸中間的軸承盒控制,軸承盒內(nèi)安裝推力軸承兩件,中間設(shè)置隔離環(huán),軸承內(nèi)圈由圓螺母調(diào)整軸向位置后鎖死定位,軸承盒安裝在箱體定位槽內(nèi)?,F(xiàn)場檢測時,用35噸的千斤沿水平軸向?qū)ξ仐U軸進行壓緊時,發(fā)現(xiàn)RV減速電機中的蝸桿竄動達到了4mm,大幅度超出安裝標準。蝸桿軸與編碼器心軸安裝由三件M20沉頭螺栓固定,心軸端面與蝸桿軸端面貼合,心軸另端安裝編碼器,由件M12螺栓固定,安裝面設(shè)計有軸肩,完成編碼器端面定位,配合采用間隙配合(0.01~0.03mm)?,F(xiàn)場使用過程中,均發(fā)現(xiàn)編碼器隨著蝸桿軸轉(zhuǎn)動有明顯擺動,幅度在1~2mm之間,嚴重影響了編碼器的穩(wěn)定性,檢查分析原因有:安裝人員在安裝編碼器心軸時,未嚴格按照標準進行安裝,編碼器心軸與NMRV減速機蝸桿軸未在同軸線上,造成運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)擺動。編碼器心軸與蝸桿連接螺栓在使用過程中出現(xiàn)松動,造成心軸軸線與蝸桿軸軸線偏移,造成運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)擺動。